摘 要 文章對多電機(jī)速度同步控制進(jìn)行了簡要分析,并系統(tǒng)地介紹了PLC和變頻技術(shù)在龍門起重機(jī)小車同步運(yùn)行控制的應(yīng)用及控制結(jié)果。
關(guān)鍵詞 起重機(jī) 速度同步控制 可編程控制器 變頻器
在傳統(tǒng)的傳動系統(tǒng)中,要保證多個(gè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的速度同步控制,常采用機(jī)械傳動剛性聯(lián)接裝置來實(shí)現(xiàn)。但當(dāng)各執(zhí)行機(jī)構(gòu)要求輸入功率較大,或各執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的距離較遠(yuǎn)時(shí),就只能考慮采用獨(dú)立控制的非剛性聯(lián)接傳 動方法,即實(shí)行多電機(jī)同步驅(qū)動。但在同步驅(qū)動系統(tǒng)中,由于系統(tǒng)受諸多因素的影響,各部分將會產(chǎn)生不同程度的波動,轉(zhuǎn)速偏離正常值,造成系統(tǒng)的不同步運(yùn)行。這樣輕則損壞設(shè)備,重則造成人身安全事故。故同步調(diào)速控制具有實(shí)際工程意義。下面我們介紹一種較先進(jìn)的同步控制方法,即利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)兩個(gè)裝置間速度同步。
。 問題的提出
龍門起重機(jī)的運(yùn)行設(shè)備大都采用大功率交流電機(jī)驅(qū)動,運(yùn)行設(shè)備中的電動機(jī)是通過聯(lián)軸器、傳動軸和減速器驅(qū)動車輪,使之沿軌道運(yùn)行。龍門起重機(jī)中使整臺起重機(jī)沿軌道運(yùn)行的部分被稱為大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)。另外,使起重小車沿著鋪設(shè)在主梁上的軌道運(yùn)行的部分被稱為小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)。若小車起重噸位較大時(shí),必須用兩臺四輪小車驅(qū)動,可采用兩臺放在軌道兩側(cè),成對角線布置的電動機(jī)驅(qū)動(如圖1所示)。但由于兩傳動系統(tǒng)未采用剛性聯(lián)接,當(dāng)系統(tǒng)起動,或傳動系統(tǒng)間隙不均,制動器松緊調(diào)節(jié)有差異時(shí)就會造成兩主動輪轉(zhuǎn)速不能同步,而使車體扭轉(zhuǎn),造成“爬軌”現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了起重機(jī)的安全使用,甚至可能造成脫軌的危險(xiǎn)。
。 實(shí)現(xiàn)方法
為了實(shí)現(xiàn)兩臺牽引電機(jī)的速度同步,可以采用兩臺YZR160M1-6/7.5kW的變頻電機(jī)進(jìn)行牽引,然后分別采用變頻器進(jìn)行調(diào)速控制,再用PLC對兩臺變頻器直接控制。
在閉環(huán)控制中,以牽引電機(jī)1的速度為目標(biāo)速度,由牽引電機(jī)2的變頻器來調(diào)節(jié)其速度以跟蹤牽引電機(jī)1的速度。將兩臺增量式旋轉(zhuǎn)編碼器與電機(jī)同軸聯(lián)接。于是編碼器1和編碼器2分別采集到上述兩電機(jī)的速度脈沖信號,并送到PLC的高速計(jì)數(shù)口或接在CPU的IR00000~IR00003。以這兩個(gè)速度信號數(shù)據(jù)作為輸入控制量,進(jìn)行比例——積分(PI)控制運(yùn)算,運(yùn)算結(jié)果作為輸出信號送達(dá)PLC的模擬量模塊,以控制牽引電機(jī)2的變頻器。因此,就可以保證牽引電機(jī)2的速度跟蹤牽引電機(jī)1速度的變化而發(fā)生變化。使兩個(gè)速度保持同步而避免“爬軌”現(xiàn)象發(fā)生。
取自編碼器采集的脈沖信號,轉(zhuǎn)換成電機(jī)速度數(shù)據(jù),經(jīng)過上、下處理以后,存儲于某個(gè)DM區(qū)中,以作為運(yùn)算中的Y值。計(jì)算后的P值,送到模擬量輸出通道,經(jīng)過上下限標(biāo)定后,換算成變頻器能接受的電流或電壓信號,用以控制牽引電機(jī)2的變頻器。
另外,工作現(xiàn)場還存在數(shù)臺大功率的大車驅(qū)動電機(jī)。因此,為了減少電源系統(tǒng)波動等因素引起的外來干擾,我們在設(shè)計(jì)PI控制算法時(shí),必須考慮利用積分環(huán)節(jié)I來消除累積誤差。這樣,牽引電機(jī)1和牽引電機(jī)2就能很好地進(jìn)行同步控制并且同步精度較高,從而確保運(yùn)行機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性。
。 控制結(jié)果
利用VB編制PLC上位機(jī)監(jiān)控程序,采集速度值并繪制曲線,數(shù)據(jù)提取的時(shí)間間隔為15ms。圖4是牽引電機(jī)1的速度與牽引電機(jī)2的速度間的關(guān)系曲線。曲線是隨小車的運(yùn)行實(shí)時(shí)地發(fā)生變化的。實(shí)際上牽引電機(jī)1和牽引電機(jī)2速度是相同的,但為了反映牽引電機(jī)2的跟蹤和波動情況,我們有意識地將其分開,上面是牽引電機(jī)1的速度曲線,下面是牽引電機(jī)2的速度曲線。
牽引電機(jī)1的速度發(fā)生變化時(shí),牽引電機(jī)2就能及時(shí)地響應(yīng),進(jìn)行跟蹤,并且能很快地達(dá)到穩(wěn)定。實(shí)驗(yàn)表明,采用PLC和變頻器的控制方法,能達(dá)到較高的同步要求,響應(yīng)快、速度波動幅度較小。
。 結(jié)束語
此控制方案已在40噸龍門起重機(jī)設(shè)計(jì)中獲得應(yīng)用。從運(yùn)行情況來看,小車同步起動效果明顯,運(yùn)行平穩(wěn),基本上克服了“爬軌”現(xiàn)象。隨著變頻技術(shù)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,利用PLC技術(shù)進(jìn)行控制,必將更好地提高傳動系統(tǒng)對速度控制的可靠性與靈活性。 |